Informe Especial
“¿Puede un motor de 25 mm durar 10 años?”
—Una historia completa de “Encontrar-Arreglar-Causa Raíz” del ASLONG JGA25-310
“¿Puede un motor de 25 mm durar 10 años?”
—Una historia completa de “Encontrar-Arreglar-Causa Raíz” del ASLONG JGA25-310
Fecha: 1 de septiembre de 2025
Por: Centro de Calidad y Producto ASLONG
Por: Centro de Calidad y Producto ASLONG
1. Declaración del problema – La “Carta de desafío” de un cliente
En marzo de 2024, una importante marca europea de domótica (código H-Home) adoptó el JGA25-310 para su nueva guía de cortinas motorizadas. Después de que 50.000 unidades salieran al mercado, los datos de campo mostraron una tasa de quejas de “parada intermitente” del 0,4 % en solo seis semanas.
Ultimátum del cliente:
Ultimátum del cliente:
“Los casos se concentran en usuarios de alta frecuencia (>4 ciclos/día). Después de 6-8 meses aparece una zona muerta de 2°-5°. Proporcione una solución permanente en un plazo de 30 días o cambiaremos de proveedor.”
2. Definición del problema – 5 Porqués en resumen
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¿Por qué se para? → Microscopic debris en el eje de salida.
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¿Por qué hay residuos? → La película de grasa se descompone, las superficies de los dientes se rozan.
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¿Por qué se descompone la película? → El punto de inflamación de la grasa es de solo 80 °C; las cajas de las cortinas alcanzan los 55 °C en verano.
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¿Por qué elegir esa grasa? → La especificación original asumía condiciones de laboratorio de 25 °C; falta la matriz de casos de uso extremo.
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¿Por qué falta la matriz? → La validación del escenario omitió la combinación de “alta temperatura + alto ciclo + carga lateral”.
3. Contención rápida – Tres movimientos en 30 días
Acción | Plazo de entrega | Resultado |
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Cambio de grasa de alta temperatura | 7 días | Grasa de complejo de litio de grado alimenticio de 120 °C; desgaste ↓ 92 %. |
Corrección secundaria del perfil de los dientes | 10 días | Alivio de la punta 0,015 mm; parche de contacto ↑ del 40 % al 75 %. |
Rodaje cargado al 100 % | 13 días | Nueva estación: 15 min a 3 kg·cm; tasa de reproducción de parada → 0. |
4. Curación de la raíz – Validación de “tres fases” de 90 días
Fase 1 – Diseño
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Actualización del imán: +12 % de flujo → +20 % de margen de par → menor presión de los dientes.
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Evolución del rodamiento: Casquillo impregnado de aceite → rodamiento de bolas 685ZZ; juego axial 0,08 mm → 0,02 mm.
Fase 2 – Fabricación
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Cementación al vacío: Dureza de la superficie del engranaje HRC 58 → 62, vida útil × 2.
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SPC en línea: Monitoreo del ruido de la malla en tiempo real; piezas fuera de especificación bloqueadas automáticamente.
Fase 3 – Validación
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Matriz de tres condiciones (55 °C / 85 % HR / 12 ciclos por día) × 1.000 h prueba acelerada:
Cero fallos, cero paradas, evaporación de grasa < 3 %.
5. Resultados cuantificados
Métrica | Pre-Arreglo | Post-Arreglo |
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Tasa de devolución de campo | 0,4 % | 0,02 % |
Desgaste a alta temperatura de 1.000 h | 0,04 mm | 0,005 mm |
Pedido de seguimiento del cliente | Suspendido | 3 M unidades / precio bloqueado a 3 años |